異形、薄壁、復雜、大型的部件,精度要求高,加工難點多,合格率40%,1個月僅能完工3件。按照這樣的產能,別說按時交付產品,就連手中現有的訂單也會被同時承接該部件生產的競爭對手搶走。
“必須想辦法快速解決問題,全面提升產能!”在部門組織召開的專題會上,航天科工十院航天風華公司機加中心簡主任的話語簡短有力。這場提升部件產能的攻堅戰,在機加中心展開。
“該部件機加生產最大難點是變形大!”機加中心艙體制造部蔣副部長介紹。該大型部件壁厚1.5毫米,剛性極差,外形近乎全是曲面,內部結構復雜,關鍵尺寸數量多并精度要求高。加上材料的特殊性,部件在搬抬、裝夾、加工等過程中極易產生變形,是造成合格率和生產進度低的主要原因之一。
由工藝、生產、檢驗等骨干組成的攻關組,認真分析部件在各工序產生變形的內外原因后,針對部件整體外形、關鍵尺寸、易變形部位等制作6套裝夾工裝和1套柔性夾具,確保周轉、裝夾過程中部件剛性,并提升裝夾效率。同時,通過試驗驗證,優化切削參數、選取合理刀具,并改以往橫向層切為動態切削的方式,減少切削應力,將變形量控制在要求范圍內。“現在部件合格率達90%以上。”蔣副部長給出系列措施實施后的成效。
“該部件多項加工任務均在五軸設備上進行,而五軸設備數量少,加上要搶制其它急難新任務,造成部件進度受限。”在機加中心艙體制造部組織的生產效率提升討論會上,計劃員小黃提出制約該部件生產進度的瓶頸問題。
針對問題,艙體制造部組織人員對部件加工工序所需技術要求、設備能力等進行詳細分析后,將相關工序“劃歸”其它設備,減輕五軸設備生產壓力,提升生產效率。
緊盯數據、調轉設備、清晰劃線……在艙體制造部車銑組臥車設備上,小李用萬向調節工裝一絲不茍的給異形部件“找基準”。“基準關系部件后續加工的成敗,不能有絲毫偏差。”小李在強調基準重要性的同時,介紹起“找基準”工序的變化。原來采取在五軸設備上“找基準”,因五軸設備承擔的任務繁重,2天才能完成1件部件的“找基準”工作,現在利用臥車設備與萬向調節工裝相結合的方式,每天可以完成2件“找基準”工作。
“前期設備承擔部件加工工序多,加上其它任務急,2天才能完成1件部件生產。”在艙體制造部車銑組的五軸設備前,一名年青的操作者正小心翼翼裝夾著剛從臥加精銑設備上完成口框、壁厚等部位加工的部件。通過將相應加工工序分解到其它設備上,現在每天可以完成1件部件的五軸工序加工。
在以上基礎上,機加中心充分利用資源,積極拓展設備能力,將由五軸設備負責的部件外形精加工工序,改由另一臺數控設備承擔,較好解決了部件在五軸設備旁“待加工”情況,有效提升了生產效率。
“加工遇到問題,需現場解決!”晚上10:00過,負責該部件生產技術工作的小羅,接到夜班生產人員電話后,快速返回生產現場。作為部門近期重點任務之一,機加中心組織技術、生產、保障等人員組成攻關組,明確各班組、工序等部件搶制整體計劃及每日詳細計劃,并采取關鍵工序倒排計劃、加強班組及個人日考核等方式,確保生產任務在高效中推進。同時,積極統籌人力、設備等資源,使該部件生產實現了“流水作業”,產能大幅度提升。
“現在1個月可完成20件部件生產。在我們按時將12件部件交付客戶后,客戶根據產品質量、生產進度實際,將另一家承擔該部件生產廠家的50件訂單交給了我們。”機加中心機加技術部王部長,帶著自豪的微笑說道。
(文/李慶華)